現(xiàn)代化窯外分解窯希望能有一種短期精度高和連續(xù)永久測重的煤粉計量喂料裝置。它既能消除氣力傳送和物料喂入產(chǎn)生的差壓對測量精度的影響,又能直接將煤粉從煤粉倉送至燃燒器,是集定量和輸送為一體的控制喂料裝置。在這樣的前提下,德國Pfister公司研制了DRW定量轉(zhuǎn)子秤。
DRW型定量轉(zhuǎn)子秤是在奧地利的Kirchbi-chl水泥廠首次投入運行的,該廠庫容量為105米3的煤粉倉分別對轉(zhuǎn)子秤和流量計喂料機喂料。這樣就為兩個喂料系統(tǒng)提供了直接比較的機會。倉重可由荷重傳感器測得以后進行數(shù)字顯示,這些設(shè)施可很準確地監(jiān)示兩個系統(tǒng)的測重測量。煤粉倉的兩個出口的工作條件是相同的。經(jīng)過運行,兩個系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)對比見下表。結(jié)果表明:流量計喂料系統(tǒng)的短期精度是由給定時間內(nèi)對煤的種類、細度、含水量、倉內(nèi)料位等狀況的最佳調(diào)整所決定的,當這些參數(shù)改變時,盡管流量計系統(tǒng)已進行了調(diào)節(jié),但流量計通過率的期望值和實際值之間的偏差影響了長期精度,被測量的短時誤差,被疊加在長期精度上。
德國菲斯特公司是丹麥史密斯集團麾下專業(yè)生產(chǎn)計量設(shè)備的子公司,該公司成立于1894年。公司的要產(chǎn)品煤粉計量稱,集計量、控制、輸送于一體,其核心部件—轉(zhuǎn)子和耐磨板特殊合金材料制造,使用旁命可達幾十年,特有的具有國際專利的前饋控制技術(shù),確保恒定、高精度喂料。目前國內(nèi)已有300余家新季干法水泥生產(chǎn)線采用了該產(chǎn)品。菲斯特在制造工業(yè)稱重設(shè)備領(lǐng)域具有110多年的歷史,它從1998年以來就成為史密斯集團的一部分。轉(zhuǎn)子秤技術(shù)是由菲斯特公司在1984年研制的,它儼如藝術(shù)品,在水泥生產(chǎn)工業(yè)久經(jīng)考驗。目前全球范圍內(nèi)有1700臺這樣的轉(zhuǎn)子秤系統(tǒng)正在運轉(zhuǎn)。菲斯特提供該設(shè)備與煤粉定量喂料進程相關(guān)的專有技術(shù)信息。這樣可以確保物料處理過程沒有問題以及煤粉的氣動輸送最優(yōu)化。
菲斯特轉(zhuǎn)子秤DRW從煤粉倉內(nèi)獲取煤粉并將煤粉精確恒定的供料給鍋爐,為穩(wěn)定的水泥熟料生產(chǎn)提供最理想的火焰燃燒。轉(zhuǎn)子秤DRW是向干燥爐和煅燒爐燃燒器提供粉末燃料比如硬煤、褐煤或者石油焦炭連續(xù)測重,定量喂料的一項突破。這個機電一體化的系統(tǒng)利用類似一個水平轉(zhuǎn)動軸的操作原理。物料的重量被測量出來,發(fā)動機的速度也相應(yīng)的調(diào)整以補償物料特性的變化。
內(nèi)部的轉(zhuǎn)子是系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,提供高精度和連續(xù)的煤粉喂料。稱重軸與轉(zhuǎn)子軸不同心,但是穿過入料口、出料口和風管的中間。第三點懸掛于一個傳感器之上,傳感器稱量轉(zhuǎn)子上的物料的重量。煤粉被從轉(zhuǎn)子室的入口輸送到出口。在轉(zhuǎn)子輪中的煤粉產(chǎn)生一個力,風管中的輸送空氣穿過轉(zhuǎn)子室的出口將煤粉吹出。轉(zhuǎn)子的速度受到測量到的力變化的反向控制。測量重量的力在泄料前,提供在轉(zhuǎn)子秤中的物料信息。轉(zhuǎn)子秤的負載以及相關(guān)轉(zhuǎn)子位置被稱重電子器件存儲。那就意味著轉(zhuǎn)子秤測量真實的公斤數(shù),因此是一個真正的天平。
轉(zhuǎn)子秤殼體及部件沖刷產(chǎn)生的危害分析
轉(zhuǎn)子秤的進出料管路部件、進出料口以及轉(zhuǎn)子殼體等,在工作中承受著煤粉物料顆粒的流體沖刷長時間工作后會對各部件造成嚴重的沖刷磨損,直接影響企業(yè)的連續(xù)生產(chǎn)效率。由于計量物料本身的特性,此類沖刷磨損問題不可避免,如果不及時發(fā)現(xiàn)并有效治理難免會導(dǎo)致以下幾點危害:
一:對轉(zhuǎn)子秤設(shè)備本體影響
1、殼體內(nèi)壁出現(xiàn)磨損后導(dǎo)致轉(zhuǎn)子秤的計量精度出現(xiàn)偏差及不穩(wěn)定現(xiàn)象;
2、如未及時發(fā)現(xiàn),長期磨損會導(dǎo)致殼體出現(xiàn)穿孔,造成煤粉泄漏及部件的嚴重損傷;
3、如煤粉產(chǎn)生泄漏,難免會損傷到設(shè)備的其它部件造成二次損壞;
4、磨損存在或進一步加大,設(shè)備處于隱患狀態(tài),不及時維護將最終導(dǎo)致設(shè)備本體損壞,在繼續(xù)加大設(shè)備備品備件庫存、占壓更多流動資金的基礎(chǔ)上治標不治本,違背企業(yè)設(shè)備管理提前預(yù)防的基本理念。
二:對生產(chǎn)經(jīng)營的影響
菲斯特煤粉轉(zhuǎn)子秤作為現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)系統(tǒng)中重要的設(shè)備組成部分,其自身備件價格昂貴,供貨期較長,一旦損壞對生產(chǎn)將造成以下影響:
1、面臨長期停產(chǎn),直接經(jīng)濟損失巨大(5000噸/天生產(chǎn)線純利潤損失約20萬元/天)
2、本體損壞更換的綜合費用幾百萬元。
3、合理解決方案不到位,企業(yè)將面臨長期的被動管理局面,設(shè)備安全連續(xù)運行將長期得不到有效控制。綜上所述,水泥企業(yè)連續(xù)化生產(chǎn)特征明顯,對于單一、重要設(shè)備更應(yīng)該積極從本質(zhì)上對名類問題,尋求更多有效的解決方案,做到有備無患,將設(shè)備管理及維護的主動權(quán)掌握在企業(yè)手中,不斷提高設(shè) 備管理水平,為企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展奠定更穩(wěn)固的基礎(chǔ)。
三:轉(zhuǎn)子秤的巡檢與維護
1、秤體的檢查
1.1秤體無積灰、無雜物。
1.2 轉(zhuǎn)子秤防爆螺栓(紅色)自然松動,螺母墊片能自由活動。
1.3傳感器保護螺桿與秤體無接觸。
1.4觀察孔無煤粉流出。
2、傳動機構(gòu)的檢查
2.1電機、減速機無雜音無振動,溫度正常。
2.2 傳動皮帶張緊度合適,判斷標準:加1kg壓力皮帶垂直位移5mm。
3、助流系統(tǒng)的維護
3.1 倉、下料管助流壓力調(diào)整為4~6bar,轉(zhuǎn)子秤殼體清洗壓力<2bar.
3.2 下料管膨脹節(jié)清洗時間設(shè)置為吹2分鐘,間隔20分鐘。
3.3 環(huán)形助流器循環(huán)助流時間可根據(jù)下煤狀況自行調(diào)。
3.4檢查壓縮空氣油霧器的油位,過濾器水分離器定期排水、排污、檢查過濾片。
4、轉(zhuǎn)子秤間隙的調(diào)整
4.1 檢查并調(diào)整轉(zhuǎn)子間隙,一般要求在0.2mm左右。
4.2正常狀態(tài)下轉(zhuǎn)子秤間隙的調(diào)整:用一把塞尺從觀察孔測量間隙,調(diào)節(jié)定位螺栓上的定位螺母,三個點反復(fù)調(diào)整,直至將間隙設(shè)定在0.20 m。
4.3轉(zhuǎn)子或上下密封板表面有磨損的轉(zhuǎn)子秤,間隙調(diào)整時要反復(fù)進行,轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子找到最低點。在保證最低點間隙≤0.2mm的同時,最高點不應(yīng)>0.3mm。否則需重新加工轉(zhuǎn)子或密封板。
注意:間隙調(diào)整過程中轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子時最好采用手動盤車,需機旁開車時要用手操器監(jiān)視電機電流,電流小且平穩(wěn)方可。
5、定期潤滑
5.1驅(qū)動軸潤滑密封,每周5毫升
5.2驅(qū)動軸軸承潤滑,每年一次
5.3 油阻尼器換油,每二年一次
5.4 油霧氣加油(隨時)