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2015-07-09 13:46:55 來源:水泥人網

技術革命 減排增效

新鄉市振新水泥有限公司熟料生產線為Φ4.2×60M回轉窯, 原生料磨整機裝備為MLS3626型號立式磨機。該生產線自2009年10月投運后生料立磨一直未能達產達標,臺時產量基本維持在190-210噸/小時之間,遠不能滿足窯系統日產3500噸的正常生產需求。2011年9月公司又增設了一臺Φ3.8米×7.5米的風掃管磨機,臺時產量在80-100噸/小時之間。投產后雖然解決了窯生產需求,但是每噸生料的平均電耗達到了24度左右,噸熟料綜合電耗77.6度(2014年1~6月份平均),且由于兩臺生料磨共用一配料站,不同的粉磨粒度要求使管磨機工況難以穩定,生料成分波動較大,嚴重影響著熟料質量。2013年12月25日河南省太陽石集團水泥有限公司兼并重組振新水泥后,根據該熟料生產線因工藝裝備上的缺陷導致熟料生產成本高、熟料質量差、生產效率低下的現狀決定同天津水泥設計研究院合作,投資進行技術改造,以提高產質量、降低煤電耗為根本目標,從而提升企業市場競爭能力并響應節能減排的基本國策。我公司同中材(天津)粉體技術裝備有限公司通過近半年時間的前期考察、合同簽訂、設備制造及交貨,于2014年6月25日~8月8日停窯45天進行技術改造及系統大修。生料立磨詳細技術改造總結如下:

一、 技改目標

生料

技改前指標

技改保證值

臺時產量(t/h

200

300

R80μm%

18

18

檢修方便

不能翻輥

翻輥檢修

空載啟動

不能

空載啟動

二、 技改說明

2.1 技改原則

在保留原MLS3626磨機基礎、傳動部分基礎上,達到用戶的要求。(TRMR42.4磨機可以輕載啟動,無需布料,改造后繼續保留原磨機輔傳部分,以便檢修使用。)

2.2 技改情況說明:

(一) 磨機選型:

按照該方案,保留傳動,由于減速機輸出轉速為25.7r/min,根據原磨機運行數據及現場設備配置情況,初步確定保證300t/h產量,80μm篩余小于等于18%,需要選用TRMR42.4磨機進行改造。

(二) 基礎改造:

保留原MLS3626磨機傳動部分(即主電機底座與主減速機,包含其潤滑站、測振儀,聯軸器)和磨機基礎。原有基礎尺寸為9200mmx9450mm,可以滿足天津粉體公司TRMR42.4磨機基礎技術要求。新磨機與舊基礎之間的連接,將采用水鉆鉆地腳孔,并在對應位置安裝TRMR42.4的磨機支架的方案。

2.3 改動范圍

    分項

    原有

    改動

    備注

    工藝方面

    1.工藝布置

    改動

    入磨連接風管須根據TRMR42.4磨機技術要求進行相應改動

    2.循環風機

    不改動

    風機風量,風機電機不需改動

    3.其它

    改動

    外循環進行微調,保留外循環系統,并根據排渣閥位置修改輸送皮帶方向及接口

    機械方面

    1.傳動減速機電機

    不改動

    保留原有減速機;

    將原2100kW的主電機更換為2500kW的容量

    2.選粉機

    改動

    重新制造

    3.中殼體

    改動

    重新制造

    4.搖臂

    改動

    重新制造

    5.磨輥

    改動

    重新制造

    4.磨盤

    改動

    重新制造

    5.風道

    改動

    重新制造

    6.機架

    改動

    重新制造

    7.其他附件

    改動

    重新制造

    8.液壓三道閘喂料閥

    改動

    更換為回轉下料器

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