1.案例研究目的
通過對蘇州南新水泥有限公司生料磨、水泥磨系統技術改造的效果分析,旨在總結該項目的成功經驗,并向水泥行業推廣該技術。
2.項目實施背景
蘇州南新水泥有限公司為國家級重點耗能企業之一,2002年和2003年能源消費總量分別為77300t標準煤和82800t標準煤,電力消耗約占產品生產成本的25%左右。為進一步提高產品的市場競爭力,公司在節能降耗工作上狠下功夫,針對生料磨、水泥磨系統存在的問題及節能潛力實施了技術改造工程,取得了良好的效果。
3.節電原理
1、磨機系統選粉機
回轉篦籠式旋風選粉機集離心、旋風、渦流、噴射、轉子打擊等選粉功能于一體,其選粉效率可達90%以上。生料細度在0.5%~3.0%在內隨意調節,細度穩定,且顆粒均齊,磨機產量提高10%~20%。
2、降低入磨物料粒度
在Φ3.4×7.5+1.8m生料磨的碎石系統中增加一臺小型立式破碎機,形成閉路循環大幅度降低石灰石粒度,可提高臺時產量10%~15%。
3、采用新型溝槽襯板
在Φ3.4×11m水泥磨的細磨倉中采用新型溝槽襯板,溝槽襯板為高鉻鑄鐵材質,有效地抵抗了被磨物料的侵入和磨削。同時襯板的滲透性好,其金相組織多為馬氏體,里外硬度一致,綜合機械性能高,磨機能力明顯提高。
4、配料自動控制技術
在Φ3.4×11m水泥磨上采用多功能微機配料系統,組成高精度計量控制系統,使誤差對設定給料量和配比的影響縮減至最小,間接提高水泥磨臺時產量和降低電力消耗。
4.項目總投資
項目總投資288萬元。