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2009-11-16 11:14:21 來源:水泥人網

高水分煤在窯外分解窯上的應用

摘要:

我公司2500t/d生產線采用的是Φ4.0m×60m回轉窯,窯頭和分解爐分別使用丹麥史密斯公司生產的Duofex三風道燃燒器和普通單風道燃燒器,冷卻機為NC-III新型控制流推動篦式冷卻機。

2003年1月投產初期,用本地煙煤很快實現了達標、達產。2006年,隨著煤價的日益提高,本地煙煤和無煙煤的差價越來越大,熟料成本越來越高,為此,公司決定從7月起用本地無煙煤(價格低、灰分高)和陜西煙煤搭配使用,并取得較好效果。

1? 本地煤和陜西煤煤質情況

本地煤和陜西煤煤質情況見表1。

從表l看出,陜西煙煤的Mad很大,和本地無煙煤搭配后,要想控制煤粉主要指標灰分、揮發分及發熱量和原來變化不大,出磨煤粉Mad就要高達3.0%左右。為盡量減少煤粉水分高對煅燒帶來的不利影響,公司下達了出磨煤粉指標(見表2)。

2? 生產中出現的問題

2.1主要問題

1)出磨煤粉水分難以控制,合格率90%,雖然提高出磨溫度至65~75℃(原來55~65℃,出磨水分就很容易控制在1.0%以下),水分有時仍高達5.0%,燒成帶溫度低且難以控制,窯況不易穩定,副窯皮忽長忽消,造成熟料中黃塊較多。

2)黑火頭長,窯內發渾,二次風溫比原來(1100±50) ℃低50℃左右,造成煤粉燃燒不好,CO報警頻繁。

3)結后圈、結球,黃心料增多。

4)窯日產量降低,標準煤耗大幅上升(見表3中2006年7-9月生產數據)。


其中用第一組配煤,水分較低(Mad=1.87%),但煤灰分較高、揮發分偏低,窯內煅燒溫度很難提高;第三組配煤揮發分不低,但水分偏高(Mad =3.64%),窯內煅燒溫度仍很難提高。用這兩組配比的煤煅燒熟料升重低、fCaO高,雖然熟料各組分變化不大,強度卻下降較多,窯臺時產量被迫降低,標準煤耗升高。

5)分解爐出口和C5出口溫度倒掛,C4、C5錐部及下料管結皮嚴重。

2.2 原因分析

改變煤品種后,雖然煤粉的灰分、揮發分和發熱量變化不大,但Mad比以前高出2.0%左右,有時甚至更高,給煅燒帶來較大困難。煤粉中保持l.0%~1.5%的水分可以促進燃燒,但過量的水分卻阻礙煤粉燃燒。煤粉水分每增加1.0%,火焰溫度約降低l0~20℃,煤粉水分對火焰溫度的影響比灰分約大一倍。煤磨的出口溫度受袋除塵器及煤粉著火點的限制不能控制太高,因此,Mad (內水)對于煤磨來說就很難解決。

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